泊头一恒除尘设备有限公司公司近几年来对烧结机工艺更新改造,取得了显著成效。改造后的烧结机生产能力大幅提高,各项经济技术指标均有不同程度的改善。然而,机尾64管多管除尘器是70年代初13m2烧结机配套除尘设备,烧结机改造后,该套除尘器明显暴露出能力不足。由于生产能力的大幅提高,且烧结机未加铺底料,致使机尾烟气含尘旅度增高;又由于北方地区天气寒冷,机尾烟气湿度较大,遇冷旋风子内大量结露,造成粉尘粘结堵塞;另外,烟气中的SO2与冷凝水结合产生酸腐蚀,锈皮脱落、累积,导致部分旋风子堵塞,进而加剧了其它导流叶片的磨损,直至多管除尘器除尘效率为零;抽风设备磨损急剧增加,风机转子短使用二三十天就更换1个,影响了正常生产,并且外排烟气不能达标,造成环境污染。
据了解,1998年3月,由于林钢机尾除尘效果不理想,外排烟气不能达标,上级环保部门下达了限期整改的通知。为此,公司于1998年6月专门成立了机尾除尘改造办公室,总投资约75万元,对2台机尾除尘设备进行了改造经过半年正常运行,已达到预期效果。
除尘设备的选择
根据资料,烧结机尾含尘浓度在6-10g/m3之间,高可达15kg/m3,而机尾粉尘中粒径在10um以下的烟尘占百分之二十左右,一般除尘器难捕集。据统计,电除尘器、多管除尘器在同类型小烧结厂中应用广,而适用于北方气候特点的除尘器不外乎以下三类:即电除尘器、多管除尘器、袋除尘器,现将这三类除尘器的技术经济性能与参数进行比较,多管除尘器虽一次性投资低,设备维修简单,但达不到排放标准;电除尘器虽然收尘效率高,设备维护简单,运行费低,但其一次性设备投资远大于布袋除尘器。考虑到公司资金紧张,决定取消64管多管除尘器,大胆选用了袋除尘器。